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柱塞泵傳動裝置NMRV040減速機非正常磨損原因分析

文章出處:   責任編輯:   發布時間:2018-05-15 16:42:26    點擊數:-   【

柱塞泵傳動裝置NMRV040減速機非正常磨損原因分析。某合成氨廠氨回收單元配備有兩臺臥式柱塞泵,該泵由立式電機通過蝸輪蝸桿減速機減速后驅動。N型曲軸和偏心輪將旋轉運動改變為連桿的往復運動;曲軸頭在插座內旋轉,軸向由 2個M8螺栓緊固。插座與調節閥桿由 4個M8螺栓連接,蝸輪減速機上調節閥通過推、拉插座,帶動在蝸輪套和偏心輪內滑動的N型曲軸,使偏心輪的偏心距產生變化而改變泵柱塞行程,RV040減速機蝸桿、蝸輪減速而且還改變旋轉方向。

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該柱塞泵減速機采用恒油位潤滑,性能參數 :電機轉速 (蝸桿 ) 2800轉每分,蝸輪蝸桿減速機的蝸輪轉速 200轉每分,減速比 14:1,功率55KW,泵入口壓力 12MPa,出口壓力321Mpa,柱塞沖程 200次每分,最遠沖程 60mm。RV040減速機的蝸輪套與端蓋、偏心輪與連桿、曲軸頭與插座三處各為一支撐點,旋轉時起到滑動軸承的作用;三點需成一線,同軸度要求較高。
該泵運行一段時間后會出現蝸輪蝸桿減速機溫度升高、振動、噪音逐漸加大的現象;電流持續升高,且不停波動,嚴重時泵行程變小,需倒泵檢修。解體檢查發現:NMRV040減速機潤滑油中銅屑較多,連桿大頭瓦、插座襯套 (青銅襯套 )磨損嚴重超標,分別與偏心輪、N型曲軸的配合間隙高達0.6mm、0.5mm(技術要求為 0.15mm),蝸輪蝸桿減速機已無法使用。曲軸頭外圓磨損軸向有一道道的深槽、劃痕;軸頭兩緊固螺栓斷裂,并造成螺絲螺紋孔變大,已無法正常裝配使用。
通過對舊零部件現狀分析和判斷認為:由于該調節閥桿尺寸較細長,直線度難以保持,而且與插座系螺栓連接,經過幾次拆裝、調校后很難保持同軸度。因此,泵柱塞行程調節時原設計的微調過程發生了變化,常出現調節滯后和卡澀現象,頻繁的軸向位移使曲軸和RV040蝸輪蝸桿減速機蝸輪套內孔之間產生偏磨、卡澀等異常磨損。由此使潤滑油溫升高,潤滑油氧化變質加快,粘度降低,并使摩擦表面分子間產生擴散、吸附,引起表面材料的結構變化,金屬軟化,顆粒脫落進入潤滑油中。NMRV040蝸輪減速機蝸輪蝸桿嚙合面就產生摩粒運動,局部油膜遭到破壞,造成非正常磨損。如此形成惡性循環,潤滑條件不斷劣化,使連桿襯套與偏心輪、曲軸頭與插座配合處不斷磨損、脫落、間隙超標,振動、噪音明顯加劇、變大,并使N型曲軸頭兩連接螺栓承受較大力矩,造成松動或疲勞斷裂。
改造措施及效果:為了徹底消除由于異常調節而產生的卡澀和磨損,進行了技術改造。1.將調節閥拆除,測繪、加工一件止推盤和定位板,將止推盤與插座一起緊固使N型曲軸軸向定位。調整插座位置并由 4條M8×160螺栓與定位板連接緊固,根據所需流量使柱塞行程固定(可調節定位螺栓改變行程 ),吸收塔液位由入口閥門微調控制,可取得較好的液位平衡。這樣就消除了曲軸在偏心輪和NMRV040蝸輪蝸桿減速機蝸輪套內頻繁的軸向滑動,僅剩 3個部位的旋轉摩擦,三點一線的同軸度保持的較好。2 .在N型曲軸頭和插座之間選用裝配兩套滾動軸承(插座內孔略加工),用其游隙補償三點之間的不對中量。偏磨、卡澀產生的異常磨損和偏心力矩基本消失,泵運行時的溫度、振動將降低。
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